Ту-22 УБ № 4804
Экипаж испытателей
военной приёмки КАПО им. С.П.Горбунова
Инструктор – Б.Н. Чуненков
Командир – Н.И. Хмыров
Штурман корабля – Л.А. Данченко
Обстоятельства
23 марта 1968 г. при выполнении испытательного полета произошла катастрофа заводского бомбардировщика Ту-22УБ (зав. №4804).
В тот день производили полет по программе КПП-2 (обжатие) на высоте 3000 метров при скорости 800–900 км/ч. Во время разгона самолет разрушился и упал в Николаевском лесу Зеленодольского р-на ТАССР.
Экипаж погиб.
Причины
После детального осмотра обломков, комиссия установила, что при выполнении проверки на «обжатие» произошло флаттерное разрушение сначала руля направления, а затем самого киля.
До этого производилась проверка управления самолетом на ручном управлении, то есть полости гидроусилителей руля направления и элеронов были закольцованы выключателями кольцевания. После проверки выключатели должны быть выключены, однако в кабине после падения самолета выключатели остались во включенном положении.
Таким образом, самолет находился при «обжатии» на ручном управлении как бы с отключенными гидроусилителями рулей. Это привело к флаттеру руля направления, его разрушению, а затем и к разрушению киля.
Б.Н. Чуненкова похоронили на Кузьминском кладбище г. Москвы.
Н.И. Хмырова и Л.А. Данченко похоронили на Арском кладбище г. Казани.
Материал подготовил И.Валеев
Следующий материал взят из сайта о лётчиках-испытателях testpilots.ru:
Погиб 23 марта 1968 года в испытательном полете на Ту-22УБ.
Военные летчики-испытатели Борис Чуненков, Николай Хмыров и штурман-оператор Леонид Данченко выполняли испытания ресурсной машины Ту-22У № 4804.
В конце контрольно-приемного полета производилось «обжатие» самолета, то есть проверял поведение самолета на максимально допустимой скорости на высоте 3000 метров.
В этом случае включаются двигатели на форсаж, то есть сектора газа — до упора вперед и самолет разгоняется — «обжимается». Полет длился 2 часа 50 минут. При выполнении предпосадочных маневров самолет разрушился. В результате ошибки экипажа самолет вошел в режим флаттера, после чего хвостовое оперение отвалилось и началось общее разрушение машины. Самолет упал в Николаевском лесу неподалеку от деревни Сухая река. Кабина с пилотами падала отдельно. Экипаж был очень сильно изуродован.
Комиссия признала усталостность конструкции ресурсного бомбардировщика, которая и привела к разрушению и последующей катастрофе самолета. При переходе на сверхзвук разрушился демпфер стабилизатора.
Ведущий инженер по летным испытаниям завода №22 А.Г.Липин уточняет причины катастрофы. При выполнении проверки на «обжатие» произошло флаттерное разрушение сначала руля направления, а затем самого киля.
До этого производилась проверка управления самолетом на ручном управлении, то есть полости гидроусилителей руля направления и элеронов были закольцованы выключателями кольцевания. После проверки выключатели должны были быть выключены, однако, в кабине, после падения самолета (было обнаружено, что), выключатели остались во включенном положении.
Получалось, что самолет находился при «обжатии» на ручном управлении как бы с отключенными гидроусилителями рулей. Это привело к флаттеру руля направления, его разрушению, а затем и разрушению киля. Экипаж не успел катапультироваться и погиб.
Впоследствии проверка на «обжатие» стала производиться на высоте 4000 метров, так как на высоте 3000 метров максимальная допустимая скорость по Маху была близка к единице, что могло привести к «маховой» тряске.
Выдержки из Пособия ГК ВВС 1968г
ОСОБЕННОСТИ АЭРОДИНАМИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЁТОВ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ
стр. 233-234
На нашем сайте есть дополнительные подробности об этой катастрофе.